處理污水量按需求定
可售賣地全國
類型廢水處理設備
加工定制是
材質防腐碳鋼
防腐工藝環(huán)氧瀝青
電源380v
功率20-40kw
處理量5-1000噸
進水口50mm
出水口110mm
定制加工是
材料碳鋼
材料厚度6mm
處理類型屠宰廢水
排放標準一級A
規(guī)格定制
是否定制是
進出水口50
處理水量5-1000噸/每天
進水管徑DN50mm
出水管徑DN1100
生產周期3-5天
屠宰廢水的介紹
屠宰廢水的預處理是整個系統(tǒng)能否有效運行的關鍵。屠宰廢水中固體懸浮物(SS)高達1000mg/l,該類懸浮物屬易腐化的有機物,必須及時,一方面可防止后續(xù)管道設備的堵塞,另一方面即時清理可避免懸浮固體有機質腐化溶入廢水中而成為溶解性有機質,導致廢水CODCr、BOD5濃度提高。屠宰廢水包括含有大量豬糞、未消化飼料的圈欄沖洗水和一般屠宰廢水兩大類。圈欄沖洗水經一化糞池預處理后再與一般屠宰廢水廢水合并后進入廢水處理站,化糞池內沉積的豬糞和未消化飼料通過擠壓式固液分離機抽提并干燥后(含水率可達70%以下)作為魚類飼料。
屠宰廢水廢水處理設備介紹
一般屠宰廢水預處理的兩種主要方法:氣浮和篩濾(過濾孔徑1~5mm),其中氣浮主要應用于廢水量較小的處理站,其缺點主要是設備復雜、不易管理、運行成本高、衛(wèi)生條件差;篩濾則主要應用于廢水量較大的屠宰廢水的預處理,管理方便,運行穩(wěn)定。另外在篩濾機前需依次設置清撈池、粗格網(50×5mm)、粗格柵(20mm)等保護措施。
屠宰廢水酸化水解或厭氧技術
屠宰廢水中的有機物主要為蛋白質和脂肪,該類物質屬大分子長鏈有機物,難以被一般的好氧菌直接利用,在其生物降解過程中,一般先通過酶的作用分解成、碳水化合物等小分子有機物后方可被好氧菌直接利用,因此酸化水解工序的設置是非常有必要的。
另外,本廢水的濃度較高(CODCr:2200mg/l),直接用好氧工藝去除全部的有機物將消耗大量的電能,因此用無需消耗電能的酸化水解工藝來去除部分有機物可節(jié)省運行成本。
完整厭氧過程分為酸化水解和產甲烷兩個階段,酸化水解工藝只利用厭氧過程中的酸化水解階段,所以厭氧工藝的去除率高于酸化水解工藝,設計停留時間較長(約12~48小時),其與酸化水解主要的差別是厭氧除了包含酸化水解階段外,還包含產氣階段(此階段同時產生臭氣)。對于屠宰廢水來說,產甲烷意味著同時也產生了大量臭氣,衛(wèi)生條件差。另外,厭氧工藝的條件要求比較嚴格:如廢水需達到一定溫度,必須有有效的三相分離器、調試時間長等。即使如此,部分單位為了達到不耗電就能去除更多的有機物的目的,仍選擇了厭氧工藝作為處理站的主要工藝,因此在已建成的屠宰廢水處理站中選用厭氧工藝的較少,成功案例幾乎沒有。
屠宰廢水活性污泥或接觸氧技術
有機廢水要達到一級排放標準,選用好氧生物處理工藝是常用、有效、運行成本低廉的工藝。好氧生物處理工藝包括活性污泥法和接觸氧化法兩大類。其中活性污泥法是一種傳統(tǒng)且技術成熟的污水處理方法,其發(fā)展已經有100多年的歷史;接觸氧化是國內部分公司自行開發(fā)的工藝,屬生物膜法的一種,其具體設計參數(shù)尚未完善,在經濟發(fā)達國家很少使用。兩種方法在工藝上的大差別是前者的微生物處于懸浮狀態(tài),后者的微生物為固定狀態(tài)。后者曝氣池內需要安裝生物填料以作為生物的載體,投資較高,主要應用于小型的廢水處理站;前者則被廣泛的應用于各類廢水處理廠。
有機負荷、氨氮、一級排放標準
本工程廢水的排放既要滿足《肉類加工工業(yè)水污染物排放標準》GB13457-92中的一級排放標準,又要滿足《水污染物排放控制標準》DB35/322-1999中的一級排放標準。
屠宰廢水水質的分析
屠宰廢水來自于圈欄沖洗、淋洗、屠宰及其它廠房地坪沖洗、燙毛、剖解、副食加工、洗油等,它具有水量大、排水不均勻、濃度高、雜質和懸浮物多、可生化性好等特點。另外它與其他高濃度有機廢水的大不同在于它的NH3-N濃度較高(約120mg/l),因此在工藝設計中應充分考慮NH3-N對廢水處理造成的影響。

釀酒廢水處理系統(tǒng)包括預處理系統(tǒng)、厭氧池、兩級A/O處理系統(tǒng)、催化氧化反應器和清水池。解決了傳統(tǒng)釀造廢水處理系統(tǒng)建設、運行維護費用高,處理工藝對白酒釀造廢水處理效果差,CODCr、總氮、總磷去除率不理想的技術問題。通過預處理、厭氧處理、兩級A/O處理和催化氧化處理的相互配合,對白酒釀造廢水具有顯著的處理效果。
白酒釀造大多以高粱、小麥、玉米等作為原輔料,采用人工培養(yǎng)老窖、發(fā)酵、蒸餾、分級貯存、精心勾兌等基本工序釀制而成。白酒廢水是指從生產到貯存陳化過程中所產生的工業(yè)廢水。按污染程度可分為兩部分,一部分屬于低濃度廢水,包括冷卻水、洗瓶水、場地沖洗水等,其污染物濃度遠低于國家排放標準,一般可循環(huán)利用或直接排放;另一部分為高濃度廢水,如蒸餾鍋底水、制曲工段廢水、發(fā)酵池盲溝水、蒸餾工段地面沖洗水、地下酒庫滲漏水、“下沙”和“糙沙”工藝中原料沖洗、浸泡排放水等。其水質呈酸性,污染物濃度高,CODCr(Chemical Oxygen Demand,化學需氧量)值高達10000mg/L及以上,如不經處理直接排放,會對生態(tài)環(huán)境造成非常嚴重的影響。
目前對于白酒釀造廢水的處理技術包括化學混凝沉淀法、微電解法、濃縮燃燒法、厭氧生物處理法、好氧生物處理法及厭氧-好氧組合工藝處理法等,但是采用這些工藝的污水處理設備及系統(tǒng)的建設、運行和維護成本較高,例如需要使用價高的曝氣設備,且白酒釀造廢水的處理效果不好,CODCr、總氮和總磷的去除率不理想。

一體化氣浮設備分四個部分:(一)加藥聚凝部分、(二)回流水溶氣釋放部分、(三)氣浮部分、(四)電器控制部分。
(一)加藥聚凝部分:
污水由污水泵從污水池抽向渦流反應器。一般采用在污水泵前加藥。這樣可使藥液和污水通過污水泵的葉輪旋轉而得到充分的混合。藥液由加藥裝置供給。加過藥的污水進入渦流反應器中,污水得到充分的聚凝。
(二)回流水溶氣釋放部分:
氣浮效果的好壞,主要取決于回流水溶氣及釋放的效果。本氣浮采用節(jié)能的溶氣和釋放設備。使空壓機的壓縮空氣與處理后通過水泵加壓的回流水在溶氣罐中充分混合溶解,形成溶氣水。溶氣罐的工作壓力一般為2-3.5kg/cm2。
(三)氣浮部分:
通過加藥混凝的污水進入氣浮池中,由溶氣罐中的溶氣水在進出水管口下部由溶氣釋放器突然減壓,使溶解于水中的空氣由突然減壓而釋放出大量的微氣泡。微氣泡在上升過程中遇到污水中已經凝聚的懸浮物,微氣泡附著在懸浮物上,使之很快上浮,這樣污水中處理掉的懸浮物全部浮于上面。然后通過氣浮上部的刮沫機把它們刮去排到污泥池中,而池底部通過處理的清水排出。
(四)電器控制部分:
本設備附設電器控制柜,調試安裝后可達到無人操作狀態(tài)。電控柜控制氣水泵、刮沫機、加藥攪拌機等設備的運行。

、養(yǎng)老院、敬老院等機構提供清潔的床單、被罩及工服回收清洗服務,其生產工藝為收取布草工服、分揀、洗滌、烘干、熨燙、折疊發(fā)貨,廢水主要來源于洗滌工序,洗滌工序分為預洗、主洗、漂洗、脫水、過清、再脫水,廢水排水量約為 200m3/d,其中預洗和主洗廢水約占 30%,漂洗廢水約占 60%,甩干廢水約占 10%。
2 設計水質
2.1 進水水質
通過對該項目產生的廢水水質檢測進行綜合分析,主要為CODcr、TP、LAS、糞大腸菌群等污染物,其主要污染物濃度見表 1。
2.2 出水水質
由于該項目主要服務對象為機構,所以項目廢水經處理后出水水質要求達到《污染物排放標準》(DB37/596 -2006)表二中的標準,見表 2。
3 工藝論證
3.1 廢水水質特點分析
洗滌廢水主要含有洗滌劑[1],洗滌劑的有效成份是表面活性劑和增凈劑,還有漂白劑等多種成分。洗滌廢水中含有大量短纖維、曝氣會有大量泡沫產生;CODCr 平均值較低,但主洗廢水CODCr 值較高;廢水較渾濁,顏色隨著洗滌物不同深淺變化;與一般洗衣廢水不同,該項目主要服務于機構,廢水中含有、病毒等菌。
3.2 處理工藝論證及選擇
洗滌排水經管道收集后先經兩道粗細格柵對污水中的短纖維、雜質等進行;廢水中的表面活性劑、懸浮物等通過加入絮凝劑及助凝劑方法去除,經水樣試驗,加入絮凝劑及助凝劑后,絮體絮凝效果良好,但呈上浮狀態(tài),據此采用混凝氣浮方法較適合。
由于出水標準要求 CODCr≤120mg/L,混凝氣浮出水無法保證達標排放,通過接觸氧化工藝段,通過生化工藝將 CODCr 指標降至出水要求標準以下。此外,該項目廢水中含有、病毒,需在出水前設置消毒區(qū)域進行消毒處理,投加次氯酸鈉液體消毒。經過廢水水質特點分析和處理工藝論證,確定采用“混凝氣
浮+接觸氧化+沉淀+消毒”組合工藝,其中生物接觸氧化法對沖擊負荷和水質變化的耐受性強,運行穩(wěn)定,容積負荷高,占地面積小,建設費用較低[4]。該項目設計的廢水處理工藝流程見圖 1。
4 運行效果
該工藝穩(wěn)定成熟、運行可靠、管理方便,項目于 2017 年 6 月開始建成運行,經過調試,系統(tǒng)運行效果良好,各項水質穩(wěn)定達到排放標準,于 2017 年 8 月通過環(huán)保驗收,驗收時監(jiān)測數(shù)據見表 3。
PH 值在PH 調節(jié)池里加入相應的燒堿以平衡廢水酸堿值。而后廢水進入加入絮凝劑的沉淀池,由提升泵打至分配井,由分配井均勻分至 4 個曝氣生物濾池,廢水在曝氣生物濾池內發(fā)生生化反應來降解COD(化學需氧量)后,曝氣生物濾池出水至貯水池,后貯水池內經出水池進入洗煤生產系統(tǒng)。反沖水由貯水池進入曝氣生物濾池,而后再進入沉淀池。
(2)污泥部分:沉淀池中污泥由泵打至污泥濃縮池,經加壓過濾機脫水,所得濾餅作為產品外運,所得濾液返回到格柵池內進入廢水處理流程。
(3)空氣部分:采用鼓風機在曝氣生物濾池底部連續(xù)鼓入生化反應所需空氣。
(4)加藥部分:pH 調整池中加入燒堿,絮凝反應池中加入絮凝劑。
在優(yōu)化后的洗煤廢水處理工藝中,洗煤廢水經由 PH 調節(jié)池將廢水 PH 值調節(jié)至*佳 PH 值,而后廢水進入絮凝反應池,99%以上的固體懸浮物和小部分 COD 在絮凝反應池中被去除,然后廢水經由調節(jié)池進入曝氣生物濾池,在曝氣生物濾池中,絕大多數(shù)的COD 在生物降解作用下去除。后,出水的 COD 和懸浮物濃度達到國家二級標準水質,該水質可以滿足洗煤生產用水,這樣即實現(xiàn)了洗煤廢水的再利用。
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